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1 切粒機(jī)過(guò)濾系統(tǒng)的優(yōu)化
新增切粒機(jī)為T(mén)SQW600型國(guó)產(chǎn)切粒機(jī),此機(jī)型的切粒機(jī)采用臥式三水過(guò)濾器,這樣造成過(guò)濾器切換過(guò)程中操作空間小;切粒機(jī)的機(jī)體較高,在切換三水過(guò)濾器時(shí),閥門(mén)操作難度大;切粒機(jī)的干燥器采用離心式干燥器,雖然干燥效果好,但是產(chǎn)生的粉塵多。由于以上原因,在切粒機(jī)循環(huán)水的回水系統(tǒng),增設(shè)4組由3層過(guò)濾筐組成的過(guò)濾設(shè)備,對(duì)脫鹽水進(jìn)行初步過(guò)濾。再經(jīng)脫鹽水槽上的過(guò)濾布和過(guò)濾筐過(guò)濾,就大大減少三水過(guò)濾器的堵塞概率,減少三水過(guò)濾器的切換頻次,降低不穩(wěn)定因素的發(fā)生次數(shù),確保了切粒機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行。
同時(shí)在脫鹽水槽1498一V04上增設(shè)滾動(dòng)過(guò)濾系統(tǒng),提高對(duì)脫鹽水的過(guò)濾性能。除此之外,為減少脫鹽水系統(tǒng)的粉塵的沉積、結(jié)塊,在脫鹽水中添加除菌劑、剝離劑,有效地消除脫鹽水中粉塵沉積、結(jié)塊現(xiàn)象,使粉塵及時(shí)通過(guò)過(guò)濾系統(tǒng)清除,減少對(duì)切粒機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的影響。
2 國(guó)產(chǎn)切粒機(jī)堆料優(yōu)化
2臺(tái)國(guó)產(chǎn)切粒機(jī)的切刀出口,由于切粒溫度較高,沉積后會(huì)產(chǎn)生結(jié)塊,造成切刀到干燥器的管線(xiàn)堵塞,最終導(dǎo)致切粒機(jī)的異常停車(chē)。通過(guò)反復(fù)的觀察,由于切刀出口的水量不足,造成切粒沉積。對(duì)此利用切刀出口的噴淋管線(xiàn)增設(shè)三通閥門(mén),增加了一條補(bǔ)充切刀出口切粒輸送水量的管線(xiàn),有效地解決了切粒的堵塞的問(wèn)題。
針對(duì)切粒機(jī)鑄條易產(chǎn)生堆料現(xiàn)象,利用切粒機(jī)紅外線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備,在鑄條堆料報(bào)警溫度為170 ℃的基礎(chǔ)上增設(shè)預(yù)報(bào)警點(diǎn),預(yù)報(bào)警點(diǎn)設(shè)為140℃。一旦監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)測(cè)溫度到達(dá)140℃,就會(huì)聯(lián)鎖溢流水增大,增長(zhǎng)時(shí)間延續(xù)8 s,能夠有效處理少量鑄條堆積避免切粒機(jī)停止。而對(duì)于大量的鑄條的堆積還無(wú)避免方法。
3 切粒機(jī)振動(dòng)篩優(yōu)化
新增切粒機(jī)的振動(dòng)篩底層的固定方式采用工藝螺栓固定,由于振動(dòng)篩是通過(guò)前后的振動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)切粒的篩選和輸送,在振動(dòng)過(guò)程中振動(dòng)篩上的工藝螺栓松動(dòng),掉進(jìn)合格切粒中,造成近850 t的切粒被污染,引起很?chē)?yán)重的品質(zhì)事故。對(duì)此將振動(dòng)篩的底層進(jìn)行了焊接固定,避免可能發(fā)生脫落物品的事故,確保產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定。
4 切粒風(fēng)送系統(tǒng)的優(yōu)化
切粒中間料倉(cāng)采用“靜電電容料位計(jì)”易造成偏差。而切粒風(fēng)送系統(tǒng)正常程序設(shè)定是根據(jù)料位來(lái)判斷料倉(cāng)是否送空,因此料位異常就會(huì)造成風(fēng)送系統(tǒng)異常起停。例如:3月13日由于1498一V02液位低報(bào)無(wú)法消除,造成切粒風(fēng)送的連鎖停止,最終導(dǎo)致1498一CU03切粒機(jī)振動(dòng)篩堆料,干燥器堵料,切粒機(jī)異常停止。此次事故的放流量達(dá)11.3 t。因此,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,要求廠家根據(jù)輸送壓力,進(jìn)行程序設(shè)計(jì),避開(kāi)料倉(cāng)料位計(jì)。程序設(shè)定后,目前切粒風(fēng)送正常,未發(fā)生事故。