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液位變送器的壓差發(fā)生變化導致故障
發(fā)布時間:2013-11-25        瀏覽次數(shù):176        返回列表
在對液位變送器指示失真原因進行分析時,發(fā)現(xiàn)是因選型不當造成的,經(jīng)過改造,終解決了這個問題。
分離器液位指示失真故障
工藝流程
從合成氨裝置來的CO 氣體(40℃,0.15 MPa)經(jīng)CO 入口分離器進行氣、液分離后,進入壓縮機一段進行壓縮(至140℃,0.395 MPa),經(jīng)一段冷卻器冷卻到39℃,進入一段分離器進行氣液分離;分離后的CO 進入壓縮機二段壓縮(至194℃,
 MPa),經(jīng)二段冷卻器冷卻到38℃,進入二段分離器進行氣液分離;分離后的C02進入壓縮機三段壓縮(至174.8℃,8.25 MPa),經(jīng)三段冷卻器冷卻到45℃,進入三段分離器進行氣液分離;分離后的C 進入壓縮機四段壓縮(至102℃,14 MPa),進入下一步工藝流程。
根據(jù)上述工藝流程,CO 氣體經(jīng)某段壓縮后,其溫度高達100℃,在進入下一段壓縮前必須經(jīng)過冷卻器,將其溫度降至4O℃左右。此時,氣體中的
水分將會冷凝下來,冷凝出來的液體經(jīng)段問分離器分離排出 分離器中的液位壓力變送器的作用有兩個,一是控制液體排放閥,使其適時開關將液體排放;二是進行液位高聯(lián)鎖,一旦液位異常過高時,為防止液體進入壓縮機,進行壓縮機跳車聯(lián)鎖動作,以保護壓縮機組。
段間分離器液位變送器配置CO 段問分離器采用上、下兩段進行氣、液分離,共有4個段間分離器(包括CO。入口分離器),因此有8個液位需要控制和相對應的4個液位高聯(lián)鎖。原儀表測量變送器選用導壓管式差壓變送器,在正壓室與取壓點之間安裝隔離罐,在負壓室與取壓點之間安裝冷凝罐。因考慮到液面自動測量與玻璃板液位計指數(shù)同步,以便于現(xiàn)場校驗,所以差壓變送器的水平高度與玻璃板液位計零線等高。圖1為其中一個分離器液位變送器配置圖,其他分離器相同。

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